從表1看到:當“瘦身”與合理擴壓器長度L/R1相同時,“瘦身”的擴壓比A2/A1小于合理的擴壓比,且輪轂比越大,減小的差距越大。 根據連續性條件,有 V1A1=V2A2=Q 則有V2=(A1/A2)V1 于是擴壓器出口動壓 pd2=(1/2)ρV22=(1/2)ρ(A1/A2)2 V12=(1/2)ρV12/(A2/A1)2 當 D1(A1)、Q(V1)已定,由于“瘦身”后的A2/A1減小,p2d則增大,即擴壓器的出口動壓增大。對于抽出式主通風機,出口動能排向大氣并不為用戶所用,出口動壓損失增大,導致主通風機裝置的靜壓效率下降。 下面再通過具體計算加以說明。 (1)當L/R1=3.0,取“瘦身”擴壓器長度最短時:對于“瘦身”擴壓器,由于A2/A1=1.9 ,則 p2d=(1/2)ρv22= (1/2)ρv12/(A2/A1)2=0.139ρv12。 對于合理擴壓器,不同輪轂比xb時的p2d為 xb=0.5時,A2/A1=1.93,p2d=0.134ρv12 ; xb=0.6時,A2/A1=2.1,p2d=0.113ρv12 ; xb=0.7時,A2/A1=2.3 , p2d=0.0945ρv12 。 于是可知,xb=0.5,0.6,0.7時,“瘦身”擴壓器出口動壓損失分別為合理擴壓器的1.04,1.22,1.47倍。 (2)當L/R1=4.0,取“瘦身”擴壓器長度最長時:對于“瘦身”擴壓器,由于A2/A1=1.9,p2d= 0.139ρv12 。 對于合理擴壓器: xb=0.5時,A2/A1=2.25 , p2d=0.0988ρv12; xb=0.6 時, A2/A1=2.50 ,p2d=0.08002ρv12 ; xb=0.7 時, A2/A1=2.65 ,p2d=0.0712ρv12 。 于是可知,xb=0.5,0.6,0.7時,“瘦身”擴壓器出口動壓損失分別為合理擴壓器的1.41,1.74,1.96倍。 3 結論 通過上述分析對比可知,“瘦身”集流器和擴壓器對軸流通風機性能帶來的影響。 現實的情況是,有的生產企業為了應對相互壓價的市場競爭,深知葉輪是軸流通風機的心臟,不敢在葉輪的設計和制造上做手腳,就選擇了在集流器和擴壓器等輔助部件上做文章。而用戶為了獲取廉價的風機,卻不知“瘦身”處理給使用帶來的不良影響。這種不正當競爭已成為風機運行效率低的一個新的原因。 筆者建議:生產企業嚴肅設計、嚴格制造、保質保量、誠信報價;不為壓價所惑,不在“瘦身”上作文章。用戶在嚴把報價關的同時,更要嚴把質量關,不能只貪圖便宜。一定要弄清楚產品是否做了“瘦身”處理,哪些地方做了“瘦身”處理。除了集流器和擴散器外,還要關注進口穩流段、消聲器、擴散塔、風門等大型部件,看其設計是否合理。要做到這些,關鍵是用戶的相關部門的人員要提高技術業務素質。 參 考 文 獻 [1]吳秉禮,等.軸流通風機的工程設計方法[M].吉林大學出版社,2007. |